春药按摩人妻弓中文字幕,无码喷潮A片无码高潮,亚洲 国产 韩国 欧美 在线,女人和公猪交内射网站

所在位置: 首頁> 技術(shù)文章> 其它>
文章詳情

異形緊壓導體模具座的改進

日期:2025-03-15 18:44
瀏覽次數(shù):1508
摘要:
 異形緊壓導體模具座的改進

導體緊壓工序是電纜生產(chǎn)過程中*關(guān)鍵的工序之一,在實際生產(chǎn)中會出現(xiàn)許多問題。如果導體沒有緊壓好,即使后面的生產(chǎn)工序控制再好或生產(chǎn)設(shè)備再先進,都無法消除由此帶來的不利影響,更有甚者會造成導體報廢。造成導體緊壓出現(xiàn)問題的原因,除了緊壓模具外,另一個被忽視的因素是模具座的結(jié)構(gòu)。經(jīng)過多次摸索、設(shè)計、試制及改進,我們設(shè)計出了方便操作、適合實際生產(chǎn)的模具座結(jié)構(gòu),解決了異形導體緊壓過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題。

1 模具座在導體緊壓過程中的重要作用

眾所周知,導體是電纜*重要的組成部分之一當電纜為兩芯及以上時,導體一般加工成異形導體,如半圓形、扇形和瓦形。這些多芯異形緊壓導體在擠包絕緣后能夠組成一個圓形,以減小電纜的外徑和相關(guān)材料的用量,并降低電纜生產(chǎn)成本。

在生產(chǎn)導體時,要想保證導體的質(zhì)量,除了模具本身外,還需要有方便調(diào)節(jié)的模具座與模具配合使用。如果模具座無法方便調(diào)節(jié)模具的位置,那么即使模具設(shè)計再標準,也無法生產(chǎn)出符合工藝要求的導體。因為模具設(shè)計和加工過程中不可避免地存在偏差,如果模具座設(shè)計不合理,不易操作,或者不能調(diào)節(jié)模具到一定位置,那么就不能保證導體的尺寸**更嚴重的是,生產(chǎn)出的導體會出現(xiàn)飛邊導體左右不對稱等缺陷,還會造成絕緣工序火花擊穿點多、成纜不圓整,嚴重影響電纜的質(zhì)量。此外還容易損傷模具,造成模具使用壽命大大降低。因此,通過對異形緊壓導體模具座的改進,可以達到模具安裝方便、操作容易的目的,進而可以保證電纜的質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,減少不必要的損失

2 模具座的結(jié)構(gòu)及容易出現(xiàn)的問題

目前,我國現(xiàn)有的叉式絞線機或框式絞線機用的模具座是裝配在一起的,是一個整體,在線是無法調(diào)節(jié)的。如果想調(diào)節(jié),必須拆卸下來重新校正安裝,操作起來非常麻煩,并且比較耗時,嚴重影響生產(chǎn)進度。此種結(jié)構(gòu)的軸承固定在固定底座中,無法從固定底座兩邊的側(cè)孔中自由出入,并且軸承和緊壓模具之間,還有一個襯套頂緊導體緊壓模具

這種結(jié)構(gòu)的模具座,其軸承襯套及導體緊壓模具是固定不動的,無法左右調(diào)節(jié)。并且導體緊壓模具、襯套及軸承加工時其外形尺寸存在偏差,其組裝在一起,會出現(xiàn)導體緊壓模具在固定底座中向左右某個方向偏移,上下固定底座中的導體緊壓模具無法對齊。導體緊壓模具在對齊旋轉(zhuǎn)咬合緊壓時,其縫隙是非常小的,甚至沒有縫隙如果上下沒有對齊,強制旋轉(zhuǎn)使用,生產(chǎn)出來的導體不但不對稱,而且還會造成導體損傷,甚至還會造成模具損壞。特別是模具在使用過程中磨損較大時,上下緊壓模具更加難以對齊,強制生產(chǎn)使用更容易出現(xiàn)緊壓模具損壞和導體質(zhì)量問題

此外,模具安裝操作也不方便,導體緊壓模具及襯套一同安裝時,導體緊壓模具、兩個襯套相對凵型固定底座是相互獨立和活動的在狹小凵型固定底座里面,用軸芯依次把導體緊壓模具兩個襯套及兩個軸承同心串在一起,是比較困難的這就要用手慢慢安裝,費時費力,降低安裝效率,影響生產(chǎn)進度。

即使模具安裝在模具座框固定以后,也無法在線調(diào)節(jié)緊壓模具的位置,必須重新拆卸下來重新調(diào)節(jié),費工費時,效率低。

我們做過一個統(tǒng)計,一個有磨損的模具座,為了使上下緊壓模具對齊,在安裝時從尋找合適的墊片到校正模具及正式生產(chǎn)要花費一個小時的時間,這樣的工作效率比較低。即使裝配上以后,在上下施加較大壓力時,模具在生產(chǎn)一段時間后由于磨損偏差,會造成緊壓出來的導體有質(zhì)量問題。這時就要把模具及模具座卸下重新校正裝置,無法在線調(diào)節(jié),很不方便如果強行繼續(xù)生產(chǎn)會造成導體不對稱、刀狀飛邊導體損傷等問題。為了避免以上問題,提高電纜導體生產(chǎn)質(zhì)量及生產(chǎn)效率,必須對導體緊模具座進行改進

3 導體緊壓模具座的改進

針對緊壓模具座在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的問題,我們分析發(fā)現(xiàn),上下模具之所以無法對齊,除了模具加工存在偏差無法克服外,**可以調(diào)整的就是讓模具可以在模具座中左右移動,以克服模具加工中存在的偏差在找出原因以后,我們把模具座的固定底座中安裝軸承的外檔角去掉,以便軸承能夠在底座中左右穿插移動,改進后的電纜導體緊壓模具座在安裝到模具座固定框以后,就可以在生產(chǎn)線上通過旋轉(zhuǎn)帶螺紋的圓形頂蓋,調(diào)節(jié)軸承及緊壓模具在固定底座中的位置以方便上下兩個壓輪座中的緊壓模具能夠上下左右對齊,不用拆卸下來重新調(diào)整,省工省時,效率高,其生產(chǎn)出來的異形導體左右邊緣對稱,不會出現(xiàn)刀狀飛邊等缺陷。

4 結(jié)束語

上述模具座改進方法已成功應用于我公司54 500 型叉絞機及54 630 型框式絞線機生產(chǎn)設(shè)備。

通過上述改進,不僅大大方便了模具的安裝、調(diào)節(jié),并且生產(chǎn)出來的電纜導體質(zhì)量好,導體對稱,左右不會出現(xiàn)刀狀飛邊等缺陷; 而且省工省時,效率高,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,縮短了電纜制造周期