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交聯(lián)電纜故障分析

日期:2025-03-14 13:07
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摘要:


交聯(lián)電纜故障分析

1 開(kāi)展電纜故障分析的意義

近年來(lái),隨著電網(wǎng)的迅猛發(fā)展,交聯(lián)電纜越來(lái)越多的應(yīng)用到城市電網(wǎng)中。伴隨著電纜線路的日趨龐大,一個(gè)很?chē)?yán)峻的問(wèn)題正日益明顯的暴露出來(lái)—電纜線路故障。一方面,電纜廠家的技術(shù)能力和生產(chǎn)水平參差不齊,致使電纜產(chǎn)品良莠不齊;另一方面,由于電纜原材料價(jià)格的提升,也致使一些廠家因盲目追求利益而降低產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題;此外,由于線路維護(hù)措施不當(dāng)、施工管理過(guò)程監(jiān)控不嚴(yán)、外力損壞等方面也將導(dǎo)致電纜線路的運(yùn)行狀態(tài)**。因此,做好電纜故障的調(diào)查分析,做好故障的反措工作便成為擺在所有電力系統(tǒng)企業(yè)一個(gè)迫在眉睫的工作,特別是面對(duì)110kV以上的高壓電纜線路。

此外,在原有的事故處理環(huán)節(jié)中,存在著一定的粗放性管理,加之當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平限制,致使在出現(xiàn)事故后,僅依靠會(huì)議討論來(lái)判斷問(wèn)題成因,沒(méi)有合理有效的技術(shù)手段。這也就形成了設(shè)備質(zhì)量管理過(guò)程中,出現(xiàn)分界、交接、傳遞的責(zé)任不清。

由此可見(jiàn),在供電系統(tǒng)開(kāi)展電纜的故障分析工作是具有重要意義的。**方面,電纜專業(yè)基于其本身的特殊性,無(wú)論從運(yùn)行還是施工以及其本身的結(jié)構(gòu)上來(lái)看都存在很大的隱蔽性,刨除外力因素,大部分電纜故障一般均不能明顯的判別故障原因,因此需要對(duì)其加以分析;**方面,電纜的故障分析工作本身是一個(gè)責(zé)任劃定的過(guò)程,通過(guò)明確責(zé)任,才能著實(shí)有效的對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行整改,從而使責(zé)任單位不斷完善自身的工作;第三方面,在電力企業(yè),從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題以及解決問(wèn)題的完整處理過(guò)程中,*終的解決問(wèn)題并不僅是將故障處理完畢。鋪設(shè)新的電纜或更換新的電纜接頭只是解決問(wèn)題的**步,更重要的,是通過(guò)事故本身引發(fā)的問(wèn)題,需要舉一反三,在政策上、管理上、流程上逐步形成一套完整的反事故措施,從而指導(dǎo)各基層單位開(kāi)展好此類型
的工作。 
 

2 電纜故障案例分析

2.1 110kV電纜中間接頭故障(三元乙丙橡膠中間接頭)

2.1.1 故障情況背景簡(jiǎn)介:

故障性質(zhì)    運(yùn)行擊穿    電纜線路背景     線路長(zhǎng)度5.4km,兩端為GIS終端,運(yùn)行時(shí)間7年半     故障接頭性質(zhì)    直通接頭,材質(zhì)為三元乙丙橡膠
2.1.2所做的試驗(yàn)分析工作及結(jié)果
故障發(fā)生后,主要進(jìn)行了三個(gè)方面的工作:
★ 對(duì)故障接頭的施工記錄進(jìn)行查閱,對(duì)故障接頭進(jìn)行解剖檢測(cè),結(jié)果表明接頭的施工工藝沒(méi)有問(wèn)題;
★ 委托電纜權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)接頭和電纜進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè),結(jié)果為:對(duì)電纜進(jìn)行的8個(gè)項(xiàng)目及對(duì)接頭的4個(gè)項(xiàng)目的試驗(yàn)結(jié)果符合國(guó)標(biāo)要求。
★ 試研院對(duì)故障電纜接頭進(jìn)行了大量的切片顯微鏡檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果不符合要求。具體為:1、在接頭絕緣層中發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)約7mm的雜質(zhì);2、在接頭半導(dǎo)電層中發(fā)現(xiàn)顆粒狀物質(zhì);3、接頭絕緣層與半導(dǎo)電層交接面凹凸不平,存在大量突起**。
 
絕緣層與半導(dǎo)電層的交接面凸凹不平,突起長(zhǎng)度為10-50μm(放大100倍)(說(shuō)明:檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)絕緣層與半導(dǎo)電層的交接面凸凹不平,測(cè)量到的*大突起為50μm,與同電壓等級(jí)的電纜接頭作對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)此故障接頭的絕緣層與半導(dǎo)電層的交接面異常粗糙。) 
 2.1.3 故障分析結(jié)論
根據(jù)《GB/T 11017.3-2002 》第6.4.2條中規(guī)定:橡膠應(yīng)力錐及預(yù)制橡膠絕緣件應(yīng)無(wú)氣泡、燒焦物及其他有害雜質(zhì),內(nèi)外表面應(yīng)光滑,無(wú)傷痕、裂痕、突起物。絕緣與半導(dǎo)電的界面應(yīng)結(jié)合良好,無(wú)裂紋和剝離現(xiàn)象,半導(dǎo)電屏蔽內(nèi)應(yīng)無(wú)有害雜質(zhì)。
經(jīng)過(guò)以上對(duì)故障接頭所進(jìn)行的背景資料調(diào)查和試驗(yàn)檢測(cè)情況,該故障原因可以總結(jié)為:
★ 在接頭絕緣層中含有雜質(zhì),將會(huì)造成雜質(zhì)處絕緣的電場(chǎng)局部集中,引發(fā)局部放電,*終導(dǎo)致絕緣擊穿。由于在電纜接頭絕緣層中發(fā)現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)7mm的雜質(zhì),因此接頭絕緣中含有雜質(zhì)可能是造成擊穿事故的原因;
★ 在電纜接頭的半導(dǎo)電層中含有雜質(zhì),將會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)電其性能指標(biāo)下降;而絕緣層和半導(dǎo)電層的交接面不平整,相當(dāng)于形成大量突起**,在**處形成高場(chǎng)強(qiáng)、引發(fā)局部放電而導(dǎo)致絕緣損傷。本次故障接頭的半導(dǎo)電層中含有大量的顆粒狀物質(zhì),同時(shí)發(fā)現(xiàn)絕緣層與半導(dǎo)電層的交接界面凸凹不平,形成的突起*高達(dá)50μm。考慮以上兩方面因素,半導(dǎo)電層中含有雜質(zhì)和交接界
面上存在突起而造成接頭擊穿的可能性不能排除。

綜上所述,電纜接頭絕緣層及半導(dǎo)電層中含有雜質(zhì)、電纜接頭絕緣層與半導(dǎo)電層界面存在突起是造成本次事故的原因。
★ 對(duì)故障線路電纜和故障接頭進(jìn)行常規(guī)結(jié)構(gòu)材料檢測(cè),結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
★ 對(duì)線路過(guò)電壓情況進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明系統(tǒng)過(guò)電壓水平不高,不是造成擊穿的原因。
★ 對(duì)接頭廠家的生產(chǎn)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,結(jié)果表明廠家在中對(duì)微孔、雜質(zhì)及突起的要求遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)要求。
★ 對(duì)故障接頭的新品進(jìn)行外觀檢測(cè),發(fā)現(xiàn)在全新預(yù)制件內(nèi)電極外表面存在兩個(gè)環(huán)形、兩個(gè)縱向研磨面,表面較為粗糙,而檢測(cè)所發(fā)現(xiàn)的電樹(shù)約有90.3%的電樹(shù)是生長(zhǎng)在合模縫打磨面上。

2.2 35kV單芯電纜(電纜本體)

2.2.1 故障情況背景簡(jiǎn)介

故障性質(zhì)     運(yùn)行擊穿  電纜線路背景   故障電纜為變壓器到開(kāi)關(guān)的聯(lián)絡(luò)電纜   故障電纜性質(zhì)   單芯電纜,型號(hào)為 ZRC-YJSV 1×1200mm2 26/35kV 
2.2.2所做的試驗(yàn)分析工作及結(jié)果
故障發(fā)生后,我院主要進(jìn)行了三個(gè)方面的工作包括以下幾個(gè)方面:
★將擊穿點(diǎn)附近約2m的電纜進(jìn)行解剖檢測(cè),解剖詳細(xì)結(jié)果如下表所示: 
電纜終端接線端子為銀白色,而故障電纜接地銅端子程暗黑色,表現(xiàn)為接地銅端子嚴(yán)重過(guò)火,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察和對(duì)運(yùn)行現(xiàn)狀對(duì)了解,導(dǎo)致此結(jié)果的原因?yàn)殡娎|運(yùn)行時(shí)采用兩端接地方式,電纜接地線長(zhǎng)期通過(guò)金屬屏蔽感應(yīng)電流所致。擊穿點(diǎn)處的PVC護(hù)套已經(jīng)大部分炭化,擊穿孔外徑45mm。去除PVC外護(hù)套露出銅屏蔽層:擊穿孔附近呈火燒痕跡,無(wú)明顯放電跡象,部分銅絲有明顯彎曲變形,屏蔽銅帶有一處破損點(diǎn)(圈內(nèi)部分)。 銅帶屏蔽破損點(diǎn)(放大):屏蔽銅帶僅有1處破損點(diǎn),為Φ=4mm的向內(nèi)凹痕(向絕緣層凹陷),無(wú)明顯放電痕跡,應(yīng)為機(jī)械力所致?lián)p壞。 
銅絲屏蔽斷點(diǎn):銅絲屏蔽有一根銅絲開(kāi)斷(圈內(nèi)所示,下圖為放大),斷面齊整無(wú)熔點(diǎn),為機(jī)械性損壞。故障電纜本體內(nèi)部:在故障段內(nèi)部有長(zhǎng)約100mm的交聯(lián)聚乙烯熔化,形成空洞,存在大面積碳化,懷疑是火熔所致。 
★ 將擊穿點(diǎn)兩側(cè)分別到變壓器側(cè)和開(kāi)關(guān)側(cè)的電纜進(jìn)行電氣試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2.3 故障分析結(jié)論

經(jīng)過(guò)以上檢測(cè)分析和相關(guān)調(diào)查分析工作,關(guān)于本次35kV電纜事故形成以下基本結(jié)論:
1、經(jīng)過(guò)對(duì)故障電纜接地端子的檢測(cè)以及對(duì)運(yùn)行現(xiàn)狀的調(diào)查,本次故障電纜事故前一直為兩端接地方式,金屬屏蔽層長(zhǎng)期通過(guò)感應(yīng)電流,造成其發(fā)熱;
2、解剖結(jié)果表明,擊穿點(diǎn)附近銅絲屏蔽有一根銅絲開(kāi)斷,斷面齊整無(wú)熔點(diǎn),為機(jī)械性損壞;銅帶屏蔽層上的1處破損點(diǎn)為向內(nèi)凹痕(向絕緣層凹陷),無(wú)明顯的放電痕跡,推斷為擊穿前有外力所致?lián)p壞。

2.3  1kV交聯(lián)聚乙烯電纜 型號(hào) ZRC—YJV22—0.6/1kV—4×240mm2
2.3.1 所做的試驗(yàn)分析工作及結(jié)果
故障發(fā)生后,主要進(jìn)行了兩方面的試驗(yàn)分析工作,分別為電纜的常規(guī)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)和電纜的整體解剖檢測(cè)。試驗(yàn)結(jié)果如下列表格和圖片說(shuō)明:
2.3.1.1 故障交聯(lián)電纜常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果
試品絕緣電阻及直流耐壓試驗(yàn)中: 檢測(cè)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求,未見(jiàn)短路和擊穿現(xiàn)象。 電纜常規(guī)三項(xiàng)檢測(cè)中: 結(jié)構(gòu)尺寸檢查項(xiàng)目中內(nèi)護(hù)套材料不符合要求; 絕緣熱延伸結(jié)果不符合要求; 導(dǎo)體直流電阻試驗(yàn)結(jié)果不符合要求; 試品外觀檢測(cè)中: 電纜外護(hù)套存在多出破損; 破損處鋼鎧存在銹跡,其他處鋼鎧也存在多出銹跡; 
2.3.1.2 故障交聯(lián)電纜解剖分析結(jié)果 

外護(hù)套(整體照片):護(hù)套燒損孔背側(cè)部分存在明顯的繩索勒痕。 外護(hù)套(破損點(diǎn)放大):外護(hù)套燒損孔邊的開(kāi)裂處與繩索勒痕完全吻合。  鋼鎧:鋼鎧擊穿孔外側(cè)部分存在勒壓所致的凹溝。 電纜線芯(整體照片):電纜線芯芯故障情況如上,其中黃、綠、藍(lán)相絕緣均已燒損,紅相絕緣完好。 電纜線芯(藍(lán)相):藍(lán)相絕緣未破損部分表面存在勒壓所致的凹痕。 電纜單芯(紅相):紅相為非擊穿相,但絕緣表面也存在勒壓所致的凹痕。 
2.3.2故障分析結(jié)論

對(duì)故障電纜外護(hù)套、鋼鎧、電纜線芯及絕緣進(jìn)行了解剖檢測(cè),結(jié)果為:1、外護(hù)套燒損部分存在明顯的繩索勒痕,外護(hù)套擊穿部位的開(kāi)裂處與繩索勒痕完全吻合;2、鋼鎧擊穿孔外側(cè)部分存在勒壓所致的凹溝;3、藍(lán)相絕緣未破損部分表面及紅相絕緣表面均存在勒壓所致的凹痕。 
 以上檢測(cè)結(jié)果表明,此電纜曾遭受過(guò)繩索勒壓,致使勒壓處電纜變形、絕緣受損,造成本次電纜擊穿故障的直接原因是電纜受到外力損壞。此外,通過(guò)對(duì)該故障電纜的常規(guī)檢查,發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)尺寸檢查實(shí)驗(yàn)、絕緣熱延伸實(shí)驗(yàn)、導(dǎo)體直流電阻試驗(yàn)結(jié)果均不符合要求,即該電纜的基本參數(shù)性能不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的*低合格指標(biāo),也是導(dǎo)致本次故障的一個(gè)間接原因。
3 故障原因類型
由以上幾個(gè)近幾年發(fā)生的典型故障分析的案例可以看出,目前中高壓電纜線路中運(yùn)行故障中,運(yùn)行電纜線路故障中,故障情況是多方面的。包括以下幾個(gè)方面:
★產(chǎn)品質(zhì)量控制不嚴(yán)格。可能是受產(chǎn)品供貨期等客觀因素的影響,廠家并沒(méi)有保證每批次的產(chǎn)品都嚴(yán)格按照生產(chǎn)控制流程和質(zhì)量檢驗(yàn)流程的要求生產(chǎn),致使在某些電纜或附件產(chǎn)品中存在如微孔、雜質(zhì)、氣泡等超標(biāo)類缺陷,在運(yùn)行一段時(shí)間后,缺陷更加劣化,從而*終導(dǎo)致發(fā)生事故。
★產(chǎn)品材料實(shí)際性能不滿足原設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo)。產(chǎn)品在生產(chǎn)的過(guò)程中,可能由于工藝控制或材料配比不當(dāng)?shù)仍?,而?dǎo)致產(chǎn)品材料的實(shí)際性能不滿足原設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo),這種問(wèn)題不易被發(fā)現(xiàn),但如果出現(xiàn)此類問(wèn)題往往會(huì)導(dǎo)致整批產(chǎn)品存在缺陷,必須引起注意。 ★電纜外力破壞導(dǎo)致電纜故障,一直是困擾電纜運(yùn)行部門(mén)的一大難題。除此之外,由于單芯電纜兩端接地、電纜鋪設(shè)過(guò)程造成電纜受損、不同路電纜重疊鋪設(shè)、附件安裝不滿足工藝要求等問(wèn)題,都將影響電纜的正常使用壽命。
除了以上的情況之外,還包括電纜在生產(chǎn)過(guò)程中絕緣受損或受潮、電纜附件所用的附加耗材性能不合格、產(chǎn)品安裝工藝不合理等諸方面的因素,也都將導(dǎo)致電纜線路發(fā)生故障。
4 小結(jié)
基于以上對(duì)電纜線路故障的原因分析,針對(duì)目前國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)的運(yùn)行事故呈上升的趨勢(shì),作為電力用戶必須加強(qiáng)對(duì)電纜線路的管理,特提出以下建議:
★ 加強(qiáng)對(duì)電纜產(chǎn)品的入網(wǎng)檢測(cè)力度。只有對(duì)入網(wǎng)產(chǎn)品定期(不定期)進(jìn)行抽檢,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品出廠資料的審核控制,才能有效的嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕不合格電纜產(chǎn)品進(jìn)入電網(wǎng)。
★ 加強(qiáng)電纜事故的分析總結(jié)工作。鑒于電纜事故原因的多樣性,建議對(duì)所管轄的電纜線路所出現(xiàn)的事故進(jìn)行分析總結(jié),積累經(jīng)驗(yàn),制定好相應(yīng)的預(yù)防改進(jìn)性措施,防止類似問(wèn)題的出現(xiàn)。
★ 加強(qiáng)電纜施工管理。目前電纜施工環(huán)節(jié)中,存在這一定為趕進(jìn)度而輕質(zhì)量的行為。這一點(diǎn)在老舊電纜線路改造中需尤其注意,防止出現(xiàn)在消除隱患的過(guò)程中增加了新的隱患。
★ 加強(qiáng)電纜線路運(yùn)行維護(hù)工作。作為運(yùn)行部門(mén),需加強(qiáng)電纜線路的驗(yàn)收和竣工試驗(yàn)工作。**對(duì)電纜運(yùn)行線路的各個(gè)狀態(tài)(局方、溫度、
井蓋等)進(jìn)行監(jiān)控,做到及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)消除隱患,保障電纜線路的**穩(wěn)定運(yùn)行。